摘要: 本文針對(duì)某進(jìn)口鏜床出現(xiàn)的使用故障和穩(wěn)定性問題進(jìn)行維修處理。通過深層次剖析問題產(chǎn)生原因,同時(shí)克服缺少圖紙資料的困難,創(chuàng)新采用機(jī)電結(jié)合的方式解決疑難問題,最終取得了良好效果,為以后同類設(shè)備修理提供技術(shù)借鑒和參考。
0 前言
BFP125 /5 鏜床是哈鍋1975 年引進(jìn)德國的設(shè)備,迄今已經(jīng)使用40 多年,由于生產(chǎn)任務(wù)繁重,設(shè)備利用率較高導(dǎo)致設(shè)備的穩(wěn)定性逐年下降,主要表現(xiàn)是主軸軸向進(jìn)給和垂直進(jìn)給的變速功能經(jīng)常發(fā)生故障,經(jīng)過多次修理仍無效。本文記錄了技術(shù)攻關(guān)過程,從深層次剖析,克服缺少圖紙資料的困難,論述了本次技術(shù)攻關(guān)的主要細(xì)節(jié),并對(duì)此問題提出了詳細(xì)的解決方案。
1 、設(shè)備故障的表象
在加工端面垂直進(jìn)給時(shí),設(shè)備缺少很多進(jìn)給速度量的控制。如果沒有合適的進(jìn)給速度,選大了就會(huì)直接破壞刀具,選小了就會(huì)造成刀具磨過快,加工效率相對(duì)較低,操作者反映常用的2. 08 mm/min - 10. 4 mm/min 的進(jìn)給量缺失,而其他進(jìn)給速度很少用。另外,設(shè)備原有的快速進(jìn)給功能丟失,只能以較快的進(jìn)給速度代替,但是加工效率無法提高。
2 、對(duì)實(shí)際操作和產(chǎn)品加工的影響
操作非常復(fù)雜和麻煩,并且嚴(yán)重影響加工質(zhì)量,效率極低,甚至對(duì)有的產(chǎn)品無法實(shí)現(xiàn)加工過程。以往設(shè)備維修時(shí),由于沒有原版圖紙,因此主要是更換減速箱內(nèi)的離合器,近幾次在國內(nèi)定制的離合器性能較差,存在剩磁現(xiàn)象,結(jié)合能力低,經(jīng)過測(cè)力試驗(yàn)吸合能力都低于原有的離合器,該脫離時(shí)卻又因?yàn)槭4旁虿荒軐?shí)現(xiàn)完全脫離,安裝到減速箱內(nèi)時(shí),進(jìn)給的功能常常無法實(shí)現(xiàn)。
3 、設(shè)備故障原因的分析
3. 1 主軸進(jìn)給系統(tǒng)簡(jiǎn)介
在設(shè)備立柱底下有一個(gè)負(fù)責(zé)主軸進(jìn)給的變速箱,經(jīng)由雙速電機(jī)- 三角帶傳動(dòng),再經(jīng)過變速箱內(nèi)一系列變速齒輪的組合變速,即可將速度和扭矩傳出箱外,再通過箱外的兩個(gè)電磁離合器的接通和斷開,就可分別實(shí)現(xiàn)主軸的垂直進(jìn)給和軸向進(jìn)給,為了從設(shè)備工作原理上分析故障原因,通過實(shí)測(cè)、查找資料,總結(jié)和分析得出以下幾個(gè)控制關(guān)鍵點(diǎn):
1) 該電機(jī)為雙速電機(jī),圖紙上標(biāo)注為M200,可實(shí)現(xiàn)2 級(jí)和4 級(jí)的轉(zhuǎn)速切換,功率分別為4. 2 KW和5. 3 KW。按一般的電機(jī),2 級(jí)電機(jī)的轉(zhuǎn)速為3 000 轉(zhuǎn)左右,4 級(jí)的轉(zhuǎn)速為1 500 轉(zhuǎn)左右,即是倍比關(guān)系;
2) 變速箱變速是靠8 個(gè)大小不一的電磁離合器控制的,按箱體內(nèi)的電磁離合器的排列來看,該變速箱有4 檔軸,其中有3 檔軸是帶有電磁離合器的,其中I 軸有2 個(gè)電磁離合器, II 軸有3 個(gè)電磁離合器, IV 軸有2 個(gè)電磁離合器,單速電機(jī)應(yīng)具有18 種轉(zhuǎn)速,由于是雙速電機(jī),進(jìn)給變速按理應(yīng)有36 種轉(zhuǎn)速,而實(shí)際旋轉(zhuǎn)標(biāo)牌是35 種,初步判斷可能是像國產(chǎn)機(jī)床一樣有轉(zhuǎn)速重合的情況,后經(jīng)實(shí)際了解和計(jì)算分析,最高轉(zhuǎn)速是當(dāng)做快速進(jìn)給使用,在按鈕站上單獨(dú)有一個(gè)按鈕,按表1 其值應(yīng)該為83. 5 mm/min 左右,在實(shí)際測(cè)試時(shí),在點(diǎn)擊快速按鈕后,電機(jī)先以低速運(yùn)轉(zhuǎn),后來又以高速運(yùn)轉(zhuǎn),但電機(jī)轉(zhuǎn)一會(huì)就被" 憋停" 了,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)判斷,此電機(jī)以前就發(fā)生帶不動(dòng)負(fù)載出現(xiàn)運(yùn)行故障。經(jīng)過實(shí)際勘查發(fā)現(xiàn)使用的電機(jī)不是原裝德國產(chǎn)品,而是國產(chǎn)電機(jī),并且控制按鈕站的預(yù)選旋鈕顯示轉(zhuǎn)速有以下35 種,詳見表1。
表1 進(jìn)給量參數(shù)( mm/min)
從以上數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),進(jìn)給速度是從低到高升序排列的,并且數(shù)據(jù)排列很多數(shù)據(jù)都是倍比關(guān)系,比如0. 021 和0. 042,0. 026 和0. 052 等等,由于2 級(jí)轉(zhuǎn)速和4 級(jí)轉(zhuǎn)速基本上是2 倍關(guān)系,因此可以初步斷定是電機(jī)在2 級(jí)轉(zhuǎn)速和4 級(jí)轉(zhuǎn)速在有規(guī)律的切換。
3) 按照變速箱內(nèi)帶有電磁離合器的齒輪排列,按照從輸入軸近端到遠(yuǎn)端的順序,從輸入軸開使,第I 檔軸始端離合器為1,中間為2 ,終端是3; 第II 檔軸始端是4,終端是5,第Ⅲ檔軸沒有離合器,第IV 檔軸始端是6,中間是7,終端是8 ,則由齒輪齒數(shù)比的組合可最終計(jì)算出傳動(dòng)比。
4) 經(jīng)過仔細(xì)的研究,還發(fā)現(xiàn)設(shè)備的電機(jī)級(jí)數(shù)是從最低預(yù)選進(jìn)給量每3 級(jí)變換一次,交替進(jìn)行,因此0. 021 和0. 042 會(huì)是倍比關(guān)系。根據(jù)從2. 08 mm/min - 10. 4 mm/min 的轉(zhuǎn)速丟失情況判斷,應(yīng)該是電機(jī)級(jí)數(shù)和預(yù)選進(jìn)給量出現(xiàn)了問題,而快速進(jìn)給故障應(yīng)該是減速比設(shè)置出現(xiàn)了問題。
5) 在變速情況下,每檔的離合器都是串在一根花鍵軸上,正常運(yùn)行每檔軸上只能有一個(gè)離合器吸合,如果有2 個(gè)或2 個(gè)以上的離合器吸合,在變速箱內(nèi)部就會(huì)發(fā)生各傳動(dòng)齒輪相互成為負(fù)載,就會(huì)造成故障或者損壞,電機(jī)可能會(huì)發(fā)生過載的情況而燒壞電機(jī),俗稱" 較勁" ,這是問題關(guān)鍵。測(cè)試辦法是斷開從變速箱輸出軸到傳動(dòng)絲杠的聯(lián)系,通過預(yù)選旋鈕預(yù)設(shè)所有轉(zhuǎn)速,再通過電機(jī)帶動(dòng),仍然發(fā)現(xiàn)還是有電機(jī)帶不動(dòng)的情況發(fā)生,無法測(cè)試,于是又將電機(jī)和變速箱之間的三角帶拆掉,用管鉗子盤動(dòng)輸入軸,在電控的情況逐級(jí)預(yù)選轉(zhuǎn)速下測(cè)試所有的轉(zhuǎn)速都有輸出,證明所有的電磁離合器都正常運(yùn)轉(zhuǎn),但是否存在每檔軸上有超過一個(gè)的離合器在吸合或者有該脫開的離合器沒有脫開,需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。經(jīng)拆開后檢查新舊離合器吸力對(duì)比時(shí)將變速箱打開,通過自配簡(jiǎn)單電氣線路來查看,電源插頭的針是上7,中8、下7 共26個(gè),實(shí)際8 個(gè)離合器每個(gè)2 棵線,應(yīng)該是16 個(gè),據(jù)分析其余的10 個(gè)應(yīng)該是備用的,因?yàn)槊看问? 個(gè)離合器供電,每個(gè)離合器需要2 棵線,這樣每組轉(zhuǎn)速需要6 棵電源線供電,再用6 個(gè)鱷魚夾來接線,按照推算出的轉(zhuǎn)速應(yīng)該是哪幾個(gè)離合器組合,配合殼體上的接線針,測(cè)試時(shí)都能吸合,在吸合時(shí)用螺絲刀撥弄各離合器的摩擦片都很緊,而不應(yīng)吸合的離合器摩擦片都很松,沒有不脫開的現(xiàn)象,經(jīng)檢查實(shí)際電氣線路也正常,證明在設(shè)備正常使用時(shí)變速箱內(nèi)部也正常。
6) 就目前情況判斷缺失轉(zhuǎn)速時(shí)是電動(dòng)機(jī)帶不動(dòng),在臨界狀態(tài)差的并不多,只要電動(dòng)機(jī)有足夠的扭矩就可以通過變速箱傳出轉(zhuǎn)速。
3. 2 根據(jù)實(shí)際測(cè)量情況和數(shù)據(jù)分析結(jié)論
1) 變速箱內(nèi)的所有電磁離合器都能吸合且吸合力量足夠。
2) 變速箱內(nèi)的電磁離合器沒有剩磁現(xiàn)象,運(yùn)行正常。
3) 電氣控制上正常。
3. 3 本次故障解決方案的方向
應(yīng)從減少設(shè)備負(fù)載上或者是驅(qū)動(dòng)電機(jī)上解決問題。
4 、方案對(duì)比以及最終解決方案
1) 設(shè)備的負(fù)載可以通過大修理刮研導(dǎo)軌和壓板、重新找正安裝傳動(dòng)件,提高安裝精度來實(shí)現(xiàn),而對(duì)此項(xiàng)修理需要很長時(shí)間,容易耽誤生產(chǎn),修后也可能達(dá)不到預(yù)期效果。從目前設(shè)備狀態(tài)看機(jī)械部分確實(shí)存在一定阻力,但是從設(shè)備使用情況來看,各部分間隙和阻力不會(huì)很大。
2) 如果更換電機(jī),重新選一個(gè)功率更大的雙速電機(jī)應(yīng)該能解決問題,只是在機(jī)械連接上改一下安裝法蘭和聯(lián)軸器,其他都不需要改動(dòng),這樣改造過程比較快,不會(huì)耽誤生產(chǎn)。
3) 本次決定重選電動(dòng)機(jī),也是雙速電機(jī),2級(jí)轉(zhuǎn)速和4 級(jí)轉(zhuǎn)速的,功率是6 KW/8 KW 的,經(jīng)過尺寸對(duì)比,除了電機(jī)機(jī)身略長之外,連接法蘭和軸等都和舊的電動(dòng)機(jī)一樣,只用2 個(gè)小時(shí)就安裝到位,接線后發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)不能正常工作,雙速電機(jī)接線比較復(fù)雜,電氣人員必須按記號(hào)接線,否則容易出現(xiàn)故障問題,經(jīng)分析是電機(jī)的內(nèi)部接線與舊的電機(jī)不同,電氣人員經(jīng)過復(fù)雜的測(cè)試分析,反復(fù)試驗(yàn),重新校正了接線方式,經(jīng)過試車,所有速度均已調(diào)出,解決了多年來的設(shè)備頑疾,并為以后同類設(shè)備修理提供有效的技術(shù)借鑒和參考。
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