大型立式車床立柱裂紋缺陷的原因分析與對策
摘要:介紹了大型立式車床立柱鑄件的結構及技術要求,詳細闡述了原生產工藝及鑄件出現裂紋的位置和特征,針對大型立式車床立柱存在的裂紋問題進行了分析,認為鑄件壁厚不均,當壁厚的凝固處于彈性
階段時期鑄造應力超過機械強度后引起了冷裂紋的產生。采取了優化端面芯頭結構、形狀大小及層次,優化鑄件部分圓,調整化學成分,保證鑄件上表面壁厚均勻,調整開箱起坑工序等措施。生產結果顯示:生產驗證的 16 件同型號、同類型的立柱鑄件均沒有產生裂紋缺陷,此種裂紋缺陷得到有效解決。
關鍵詞:灰鑄鐵;立柱;裂紋
立柱作為機床承重的重要功能部件之一,鑄件要求不能有裂紋缺陷,但其結構、形狀復雜,壁厚差異性大,給立柱毛坯鑄件的生產帶來了較大的難度,同時,筆者公司生產的大型立式車床 CH5125B 系列立柱端面結構更為特殊,為“M”字型,其轉角獨特、壁厚不均勻,在鑄造的過程中法蘭及端頭、尖角突變等處均容易產生裂紋,并且裂紋傾向要遠遠大于其他類型立柱。輕則產生細小裂紋,重則形成端頭貫穿性的裂紋,都會導致立柱鑄件報廢。對大型立式車床 CH5125B 系列立柱毛坯鑄件這種裂紋缺陷的形成原因及對策進行探究,防止并解決此類缺陷的發生,保證立柱鑄件的質量。
1、CH5125B 立柱鑄件簡介
筆者公司生產的 CH5125B 立柱是大型立式車床主要的承重部件,鑄件的斷面結構如圖 1 所示,鑄件最大尺寸中的長、寬、高分別為 4.55 m、2.96 m、1.56 m,毛重 14.9 t,平均壁厚 25 mm,導軌處壁厚 100~130 mm。材質牌號為 HT250,技術要求:A 型石墨,抗拉強度≥ 250 MPa。從圖 1 中可以看出其獨特的“M”字型結構,存在突變的“尖角”且鑄件壁厚均勻性差,鑄件結構復雜。
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圖 1 CH5125B 立柱鑄件截面
2、CH5125B 立柱鑄件生產情況
2.1 CH5125B 立柱鑄造工藝
鑄造工藝采用呋喃樹脂砂,地坑造型,鑄件導軌在砂型最下方,側面底注澆注方式進入鐵液,采用的是封閉式澆注系統,澆道比為 ∑S 直∶∑S 橫∶∑S 內=1.22∶1.15∶1,直澆道截面積為 307 cm2,橫澆道截面積為 288 cm2,內澆道截面積為 250.8 cm2。
熔煉工藝采用 20 T 中頻感應電爐熔煉鐵液,原材料使用廢鋼、Z18 生鐵、回爐料、93% 非晶體增碳劑、99% 晶體增碳劑、90% 碳化硅,75% 硅鐵、65% 錳鐵。爐料配比采用 40% 廢鋼 +15% 生鐵 +45% 回爐料進行熔化,具體的化學成分控制范圍如表 1 所示。
表 1 CH5125B 立柱的化學成分(質量分數,%)
b1
在包內進行一次孕育,孕育劑選用長效的硅鋇孕育劑,加入量為 0.3%~0.5%,粒度為 5~15 mm,澆注溫度控制在 1 310~1 350 ℃,澆注后冷卻 180 h 開箱起坑。
2.2 CH5125B 立柱存在的問題
首輪鑄件試生產試驗后,2 件毛坯鑄件均在某一端頭出現嚴重的貫穿性裂紋缺陷,導致鑄件報廢,左右芯頭窗口處均產生了裂紋,且不在固定位置,裂紋隨機性大,造成了較大的經濟損失。裂紋圖片如圖 2 所示。
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圖 2 CH5125B 立柱法蘭處貫穿裂紋
2.3 CH5125B 立柱裂紋原因分析
由圖 2 可以看到,裂紋均從端頭的芯頭圓角靠近中間壁處裂至上分型面。觀察 CH5125B 立柱裂紋的宏觀表現,發現外形筆直并且裂紋內壁呈明顯撕裂的金屬光澤,鑄件上半部方形芯頭孔的存在讓鑄件形成了類似“日”字型的應力框,從而造成鑄件端頭四周均存在拉應力,但是由于兩端頭壁薄冷卻快,可以快速完成凝固,中間壁厚冷卻慢,其凝固還處于彈性溫度范圍,厚壁部位相對薄壁部位凝固速度慢,因收縮受阻而形成的拉應力將處于高位階段呈塑性狀態的低強度部位拉裂 [1, 2],亦即鑄造應力超過合金的機械強度極限后導致了裂紋的產生。裂紋亦是從左芯頭右、下角或右芯頭左、下角及圓角的披鋒薄弱處開始向拉應力強的方向延伸,受應力大小情況影響,輕則產生細裂紋、重則產生貫穿性裂紋。再結合文獻 [2] 中描述的冷裂紋:外形呈直線狀或較規則曲線狀,穿晶而過,斷口干凈呈金屬色澤或較輕氧化色的典型特征,以及實際的 CH5125B 立柱裂紋宏觀表現,綜合判斷 CH5125B 立柱的裂紋屬于典型的冷裂紋。
冷裂紋產生的主要原因 [3] 與鑄件結構、圓角大小、合金成分、澆注系統、開箱時間等有關,由于CH5125B 立柱獨特的“M”字型結構不合理,無法更改,因此,需要從鑄造工藝及熔煉工藝著手,來解決鑄件的冷裂紋問題。
3、 CH5125B 立柱裂紋防止措施及效果
3.1 防止措施
(1)優化端面芯頭結構、形狀大小及層次結合上述分析,鑄件結構上針對 CH5125B 立柱優化方形孔的芯頭大小及圓角,采取增大芯頭圓角半徑并減小端面芯頭尺寸,同時在削減的芯頭處增加十字加強筋的方法來提高該位置的防裂性能。芯頭縮小后與鑄件連成一體,以及增加拉筋,都可以平衡后期中間壁厚凝固慢處的應力分布,從而有效減少該位置出現裂紋的概率,改進后的芯頭如圖 3 所示。
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圖 3 芯頭結構以及形狀大小
(2)優化鑄件部分圓角
優化鑄件兩側 I 處圓角結構、形狀,其內側本為圓角形狀,如圖 4(a)實線所示,現將圓角形狀拉斜成如圖 4(a)虛線所示,優化后的鑄件截面形狀如圖 4(b)所示,適當放緩此處的凝固時間以平衡應力,從而有效減少該位置出現裂紋的概率。
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圖 4 鑄件截面上表面內圓角修改示意圖
(3)調整化學成分
對于灰鑄鐵,Mn 雖然具有穩定珠光體增加硬度、提升強度的良好作用,但是對于易裂件,高 Mn 更容易導致碳化物產生、白口傾向增大。即 Mn 含量過高時會在基體和共晶團邊界上形成碳化物,降低鑄件的抗拉強度,抗拉強度的降低又意味著開裂傾向的增大,因此有必要降低 Mn 含量至 0.9%,同時適當增加 0.02% 的 Sn合金,在降低 Mn 含量的同時穩定珠光體含量,以保證鑄件的抗拉強度,減少鑄件出現裂紋的概率。
(4)保證鑄件上表面壁厚均勻
立柱鑄件出現裂紋的一個重要原因即是相鄰位置的壁厚不均勻。為避免出現上述情況,除了要求操作工人嚴格按照工藝尺寸下芯外,還要確保立柱鑄件的壁厚較為均勻,從而降低應力分布,減少鑄件出現裂紋的概率。
(5)調整開箱起坑工序
CH5125B 立柱屬于薄壁厚導軌鑄件,部分位置散熱快,部分位置熱量大散熱慢,導致溫度不均勻,產生的應力較大,故按照 12 h/t 進行保溫開箱,開箱后放置一天不動,第二天挖開橫澆道和需要起吊的兩端頭,第三天等溫度下降后再起吊兩端頭進行松動,第四天再起坑操作,總計 278 h 冷卻,增加冷卻時間可以適當降低鑄件的應力,也就減少了鑄件出現裂紋的概率。
3.2 改善效果
在采取上述措施后,后續所生產的 16 件同型號、同類型的立柱鑄件未發生一件開裂現象,鑄件的金相組織和力學性能均符合技術要求。改善后的鑄件照片如圖5 所示。
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圖 5 改善后的鑄件情況
4、結語
通過優化端面芯頭結構、形狀大小及層次、優化鑄件部分圓、調整化學成分、保證鑄件上表面壁厚均勻、調整開箱起坑工序等措施后,筆者公司后續生產的同型號、同類型的立柱鑄件均未出現裂紋,此種裂紋缺陷問題得到有效解決。
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